Wenzina, J. (2017). Treatment of polymer-flooding produced water for re-injection into an underground oil reservoir - field tests [Diploma Thesis, Technische Universität Wien]. reposiTUm. http://hdl.handle.net/20.500.12708/80104
IOR; Improved oil recovery; polymer addition; water treatment; reinjection
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Abstract:
Die OMV Exploration & Production GmbH betreibt eine Polymerinjektions-Pilotanlage, in der die Polymerlösung seit mehreren Jahren in zwei Bohrungen im Ölfeld Matzen injiziert wird. Dem Injektionswasser wird ein wasserlösliches Polymer zugesetzt, um die Viskosität zu erhöhen. Durch die Erhöhung der Viskosität wird der volumetrische Entölungsgrad der Erdöllagerstätte gesteigert. Nach einigen Monaten/Jahren der Injektion enthält das anfallende Ölfeldwasser rückproduziertes Polymer. Vorversuche im Labormaßstab und Pilotversuche haben gezeigt, dass das rückproduzierte Polymer die Aufbereitung des produzierten Ölfeldwassers, insbesondere die gelöste Gasflotation, in der Koagulations- und Flockungsmittel verwendet werden, beeinflusst. Im Rahmen dieser Masterarbeit wird die Behandlung von Ölfeldwasser mit natürlich rückproduziertem Polymer unter der Verwendung von zwei verschiedenen chemischen Zusätzen für die Koagulation und Flockung untersucht. Zu diesem Zweck wird eine Pilotanlage zur Aufbereitung des Ölfeldwassers im Ölfeld Matzen betrieben, um etwaige negative Auswirkungen auf die Aufbereitung des produzierten Ölfeldwassers der Vorversuche zu bestätigen. Im Gegensatz zu den Laborversuchen, bei denen produziertes Ölfeldwasser mit synthetischen Polymer verwendet wurde, werden die Pilotversuche unter Verwendung von Ölfeldwasser mit tatsächlich rückproduziertem Polymer aus Produktionsbohrungen in der Nähe der Polymerinjektions-Pilotanlage durchgeführt. Das Ölfeldwasser stammt aus fünf verschiedenen Produktionssonden eines unterirdischen Ölreservoirs im 8 Torton Horizon, welches sich im Ölfeld Matzen befindet.
de
The OMV Exploration & Production GmbH has been operating a polymer injection pilot plant, where polymer solution is injected into two water wells in the Matzen oilfield for several years now. Therefore water-soluble polymer is added to the injection water to increase the viscosity which in turn improves the volumetric sweep efficiency of the oil recovery. After some months/years of continuous injection the produced oilfield water contains back-produced polymer. Preliminary investigations both in jar tests and pilot trials have shown that the back-produced polymer affects the oilfield produced water treatment process, especially the dissolved gas flotation where coagulation and flocculation agents are used. A polymer breakthrough has been observed in two different production wells for the past several months, but the concentration of the back-produced polymer in the produced water which is treated in the water treatment plant is too low to measure any noticeable effects on the formation water treatment for now. In the course of this master's thesis the treatment of produced oilfield water containing polymer is investigated by using two different chemical agents for the coagulation and flocculation. Therefore a oilfield produced water treatment pilot plant is operated onside the Matzen oilfield. In contrast to the laboratory testing, where synthetic produced oilfield water containing polymer was used, the pilot plant tests are carried out by using actual produced oilfield water. The formation water comes from five different production wells of an underground oil reservoir in the 8 Torton Horizon located in the Matzen oilfield.
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Additional information:
Abweichender Titel nach Übersetzung der Verfasserin/des Verfassers